眾所周知,F(xiàn)ANUC系統(tǒng)具有良好的性能價格比和較高的穩(wěn)定性,受到眾多用戶的青睞,在國內(nèi)機(jī)械制造業(yè)了廣泛應(yīng)用。由于數(shù)量的眾多所以對配置 FANUC系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床的維護(hù)和維修顯得尤為重要。FANUC 系統(tǒng)雖然具有豐富的報警信息和自診斷功能,給維修人員提供了很大的幫助,但是維修人員如果采用按圖索驥的方法進(jìn)行維修,這些診斷信息又存在很大的片面性,有時會陷入錯誤的死胡同不利于解決問題,****觸類旁通靈活應(yīng)用,具體問題具體分析,才能解決問題。現(xiàn)筆者就在實際維修工作中遇到的幾個事例介紹如下供同行參考。
例 1:一臺日本 MORI SEIKI公司配置 0MD系統(tǒng)的立式加工中心,在加工過程中出現(xiàn) 409報警,關(guān)機(jī)后重新開機(jī)后正常,工作兩三個小時后,又出現(xiàn)相同故障,查 409報警為“帶有串行主軸的的系統(tǒng)中,發(fā)生主軸放大器報警”同時主軸單元上顯示“ 73號報警”含義為“主軸沒有檢測到反饋信號報警”。換相同主軸單元備件后,故障相同。查電氣柜的主軸相關(guān)連線,接觸良好,打開主軸電機(jī)尾部的接線,發(fā)現(xiàn)主軸反饋插頭在原來機(jī)械維修過程中進(jìn)油受潮,把反饋插頭進(jìn)行清洗和防潮處理,開機(jī)后故障消除。
例 2:一臺國產(chǎn)數(shù)控車床,配置 FANUC 早期 0-T MATE 系統(tǒng)。在加工過程中出現(xiàn)程序運行到一輔助功能 M代碼時,M代碼功能已完成,但光標(biāo)不往下執(zhí)行而又無報警信息的現(xiàn)象。熟悉 FANUC系統(tǒng)的人都知道這是由于這一代碼的 FIN信號沒有送出所致,而 O –T MATE系統(tǒng)沒有 PLC程序動態(tài)圖形顯示功能,分析此故障可能由于輸入輸出板故障或輸入信號本身不正確所引起,在沒有該機(jī)床 PLC任何資料和輸入輸出備板的情況下,筆者注重從外圍電路入手,把該機(jī)床的所有輸入信號都檢查一遍,發(fā)現(xiàn)有在一除塵裝置的門上有一開關(guān)松動,關(guān)緊門后開關(guān)可靠閉合后,重新開機(jī)運行,故障消除。
例 3:一臺臺灣產(chǎn)配置 0MC系統(tǒng)的立式加工中心,前****工作正常,**天開機(jī)時出現(xiàn) 414號等報警,打開電氣柜后發(fā)現(xiàn)主軸單元及 X、Y、Z驅(qū)動模塊無任何顯示,經(jīng)測量電源模塊直流電壓部分無輸出,而輸入正常,初步判斷電源模塊故障,考慮到該電源模塊剛剛維修過不久,再出故障的可能性不大,把電源模塊打開后發(fā)現(xiàn)有一保險由于機(jī)床震動出現(xiàn)松動現(xiàn)象,重新加固后,上電故障排除。
例 4:一臺國產(chǎn)導(dǎo)規(guī)磨,配置 3M系統(tǒng),在開機(jī)后無論是否運行伺服軸,在一定時間后都出現(xiàn) VRDY斷開報警,表面現(xiàn)象類似于不定期出現(xiàn)的“軟故障”,經(jīng)檢測系統(tǒng)單元和 X、Y、Z三個伺服單元正常,后仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)在出現(xiàn)報警時電氣柜內(nèi)一接觸器同時斷開,原來該機(jī)床伺服單元的主回路,用了一個外部 PLC來控制通斷,該故障由于外部 PLC的錯誤輸出導(dǎo)致伺服主回路的不正常切斷所引起的。外裝 PLC 送修正常后,開機(jī)故障消除。
筆者認(rèn)為 FANUC系統(tǒng)配置的機(jī)床中出現(xiàn)的故障,多半是由于外圍電路如強(qiáng)電元氣件、各種到位開關(guān)、限位開關(guān)所引起的。所以維修人員在維修過程中不應(yīng)拘泥于系統(tǒng)所提供的診斷和報警信息,有時一個小小的故障,卻包含著與數(shù)控機(jī)床相關(guān)的各種知識,在 FANUC系統(tǒng)功能越來越強(qiáng),穩(wěn)定性越來好,故障率越來越低的發(fā)展趨勢下,定要在確保機(jī)床外圍電路無故障的前提下,再懷疑機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng),以免把故障擴(kuò)大化,多走不必要的彎路。
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